增压风机电机是脱硫脱硝系统的重主要设备,由于造价高昂未设计热备用电机,属于单机运行,一旦风机电机故障,将造成整条脱硫脱硝生产线的停摆,所以精心维护电机和消除安全隐患显得尤为重要。电仪负责人周福在仔细观察一期增压风机电机的结构后,发现原电机未设计消除轴电流的装置。6000千瓦的超大电机在启动和运行时,将受到强大的旋转磁场在转子轴上产生感应电动势,转子的轴电流将经过电机轴承流入大地,电流将会对轴承产生点蚀现象,降低轴承的使用寿命,存在安全隐患。
为了消除这一安全隐患,电仪负责人周福提出:采用在电机轴上设计加装一套碳刷引流装置,将电机轴电流通过碳刷引流装置引入大地。该方案的到了检修班长和生产部领导的一致认同。6月16日下午1时电仪人员周福、丁正炜开始了对一期风机电机进行改造工作,由于没有成套匹配的碳刷引流装置,电仪人员创新采用发电机的碳刷改造后,应用于6000千瓦的超大型电机轴引流入大地。17:00完成改造工作,开机试运行碳刷引流装置运行正常。
西昌蓝鼎检修人员通过自主设计、自主制作、自主安装了碳刷引流装置,成功消除增压风机电机轴电流对轴承的损伤,延长了电机轴承的使用寿命,为重主要电气设备的长期稳定运行保驾护航。
通讯员:周福